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本頁(yè)關(guān)鍵詞:球磨機(jī),球磨機(jī)價(jià)格,球磨機(jī)工作原理,球磨機(jī)生產(chǎn)廠家,球磨機(jī)規(guī)格,節(jié)能球磨機(jī),球磨機(jī)網(wǎng)

棒磨機(jī)在水泥粉磨及水泥廠中預(yù)粉磨水泥熟料技術(shù)-粉磨網(wǎng)

隨著回轉(zhuǎn)窯徑的擴(kuò)大,產(chǎn)質(zhì)量不斷提高,我廠主機(jī)生產(chǎn)能力出現(xiàn)了不平衡。水泥粉磨系統(tǒng)現(xiàn)有的3臺(tái)磨機(jī)(Φ1.83m×6.4m開(kāi)路磨2臺(tái),Φ1.83m×7m閉路磨1臺(tái))總產(chǎn)只有22t/h,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。為此,我廠決定對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)節(jié)能目的。
1  方案的確定
    最初提出的水泥磨技改方案有四種:
    (1)新建1臺(tái)Φ1.83m×7m閉路磨;
    (2)新建1臺(tái)Φ2.2m×6.5m閉路磨,拆除1臺(tái)Φ1.83m×6.4m磨;
    (3)改2臺(tái)Φ1.83m×6.4m開(kāi)路為閉路系統(tǒng);
    (4)在3臺(tái)水泥磨前加1臺(tái)預(yù)粉磨設(shè)備。
    其中又有如下方案:
    ①選擇輥壓機(jī)做預(yù)粉磨;
    ②選擇立式高細(xì)破碎機(jī)做預(yù)粉碎;   
    ③選擇棒磨機(jī)做預(yù)粉磨。
    方案(1)、(2)因投資大、工期長(zhǎng),總圖布置不適宜,故予以排除。方案(3),因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施難度大,更主要的是影響生產(chǎn),也不可取。針對(duì)方案(4),經(jīng)實(shí)際考察和調(diào)研認(rèn)為:輥壓機(jī)設(shè)備性能欠可靠,難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求,投資昂貴,且要求操作水平高,難維護(hù);立式高細(xì)破碎機(jī)的短期細(xì)碎效果較好,長(zhǎng)時(shí)間效果較差,錘頭易磨損,維護(hù)費(fèi)用高;而棒磨可將物料粉碎至2mm以下占90%以上,預(yù)磨熟料可使系統(tǒng)增產(chǎn)25%~35%,節(jié)電15%左右,具有運(yùn)行可靠、投產(chǎn)少、高效節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),但棒磨預(yù)粉磨熟料目前國(guó)內(nèi)尚未見(jiàn)報(bào)道。依據(jù)上述認(rèn)識(shí),結(jié)合工廠總圖,最后確認(rèn)方案(4)中的③方案為實(shí)施方案。
2  方案實(shí)施
    棒磨機(jī)采用合肥水泥研究設(shè)計(jì)院開(kāi)發(fā)的Φ2.2m×3.3m熟料預(yù)磨機(jī),設(shè)備性能如下:
    規(guī)格:Φ2.2m×3.3m;
    轉(zhuǎn)速:20.55r/min;   
    生產(chǎn)能力:50t/h(水泥熟料);
    產(chǎn)品粒度:全部小于5mm,小于0.08mm占30%以上;
    入料粒度:≤60mm;
    入料水分:綜合水分<2%;
    研磨體最大裝載量:17t;
    電機(jī)功率:180kW。
    改造水泥生產(chǎn)線工程于1996年元月開(kāi)始土建施工,7月底棒磨系統(tǒng)主輔機(jī)安裝完畢,且完成單機(jī)的空載試車(chē)工作。8月2日~5日對(duì)棒磨進(jìn)行帶1/3、2/3負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試生產(chǎn),系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行良好,說(shuō)明了設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造和安裝均符合技術(shù)要求。迄今系統(tǒng)已經(jīng)歷了近一年的運(yùn)行。本文僅就系統(tǒng)中棒磨的使用情況作一介紹。
2.1 棒磨機(jī)的預(yù)粉磨效果
   改造后,經(jīng)配比的混合物料(熟料、石膏、礦渣、石灰石)全部進(jìn)入棒磨預(yù)粉磨,然后入中間儲(chǔ)庫(kù)。實(shí)踐證明:棒磨做為水泥熟料預(yù)粉磨設(shè)備性能良好。臺(tái)產(chǎn)標(biāo)定表明設(shè)備可以達(dá)到50t/h的設(shè)計(jì)水平。預(yù)磨后的物料粒度篩析結(jié)果見(jiàn)表1。
表1    預(yù)磨后的物料粒度篩析結(jié)果

粒徑(mm)

5

3

2

1

0.5

0.08

0.08

組成(%)

1.05

2.83

5.21

21.78

32.07

66.94

33.06

表1數(shù)據(jù)表明:棒磨在預(yù)磨物料時(shí),能控制產(chǎn)品粒度的均齊性,另外對(duì)物料具有選擇性粉碎和良好的篩分作用,即鋼棒首先粉碎粒度大的物料,后預(yù)磨小塊物料,從而避免了物料的過(guò)粉碎現(xiàn)象,提高了粉碎效率。
2.2  球磨機(jī)的增產(chǎn)與節(jié)能
    眾所周知,降低人磨物料粒度對(duì)產(chǎn)量的影響較明顯。由表1可知,熟料經(jīng)預(yù)粉磨后,人磨物料粒度得到了大幅降低,<2mm的料徑已占90%以上。為了適應(yīng)這一變化,我們對(duì)球磨機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及級(jí)配也作了相應(yīng)改造和優(yōu)化。改前后球磨機(jī)的產(chǎn)量與電耗指標(biāo)見(jiàn)表2。
表2   改造前后磨機(jī)產(chǎn)量、電耗對(duì)比

磨機(jī)規(guī)格(m)

1號(hào)磨

Φ1.83×6.4

 

產(chǎn)量

(t/h)

改造前

6.0

 

改造后

8.7

 

增產(chǎn)(t/h)

2.7

 

綜合電耗(kWh/t)

改造前

39.5

改造后

3334

節(jié)電(kWh/t)

5.56.5

 
 
由表2可見(jiàn),采用棒磨后,系統(tǒng)的增產(chǎn)、節(jié)電效果顯著。另外,入磨物料粒度的縮小,使鋼球平均球徑由原來(lái)的76.3mm降低到現(xiàn)在的39.2mm,取消了大鋼球,減輕了對(duì)磨機(jī)襯板的沖擊力,延長(zhǎng)了襯板的壽命,降低了研磨體的消耗。同時(shí)磨機(jī)噪聲的下降也改善了工人的操作環(huán)境。
  由表2可見(jiàn),采用棒磨后,系統(tǒng)的增產(chǎn)、節(jié)電效果顯著。另外,入磨物料粒度的縮小,使鋼球平均球徑由原來(lái)的76.3mm降低到現(xiàn)在的39.2mm,取消了大鋼球,減輕了對(duì)磨機(jī)襯板的沖擊力,延長(zhǎng)了襯板的壽命,降低了研磨體的消耗。同時(shí)磨機(jī)噪聲的下降也改善了工人的操作環(huán)境。
3  幾點(diǎn)體會(huì)
    系統(tǒng)改造總體上是成功的,但是由于已有條件的限制,也存在一些不足。
3.1  熟料庫(kù)容量過(guò)小
    改造后,兩臺(tái)窯各只有兩個(gè)熟料儲(chǔ)庫(kù),總儲(chǔ)量分別為807t、1240t。由于棒磨的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高,運(yùn)行時(shí)熟料儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)短,導(dǎo)致進(jìn)入棒磨物料溫度偏高,石膏脫水,不利于水泥質(zhì)量,且停磨待料周期頻繁,不利于設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.2  棒磨前未設(shè)置磨頭倉(cāng)及計(jì)量秤
    因?yàn)樗嗯浔炔蝗缟吓浔染_,一般廠家?guī)斓紫铝喜捎秒姶?STRONG>振動(dòng)給料機(jī),因其無(wú)計(jì)量功能,而庫(kù)壓對(duì)物料流影響又較大。為了控制入磨料配比和流量,有必要在磨前設(shè)置磨頭倉(cāng),配備計(jì)量秤。這樣做不僅有利于穩(wěn)定給料,使棒磨在正常工況下運(yùn)行,特別是避免棒磨因喂料頻繁波動(dòng),造成亂棒事故,而且有利于標(biāo)定磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,使工廠、車(chē)間成本考核做到有據(jù)可依。
3.3  預(yù)磨后的物料不易輸送
    預(yù)磨后的物料已成粉狀,容重大,測(cè)定值為1.65~1.97t/m3,故輸送較困難。我廠曾采用過(guò)刮板和皮帶輸送機(jī)。后者轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)粉塵大,要加收塵,增加投資。前者粉塵小,但磨損嚴(yán)重,且若突發(fā)事故,刮板機(jī)內(nèi)存有物料,易結(jié)硬,造成開(kāi)機(jī)時(shí)拉斷刮板或燒電機(jī)。筆者認(rèn)為,在工藝條件允許時(shí),采用磨損小,密封性好的輸送斜槽比較好。
3.4  棒磨大小齒輪異常磨損
    棒磨在投入運(yùn)行不到2個(gè)月時(shí)間,就出現(xiàn)大小齒輪異常磨損,且較嚴(yán)重。經(jīng)全面細(xì)致的分析,可能有以下幾點(diǎn)原因:①潤(rùn)滑油使用不當(dāng);②齒輪材質(zhì)不符合要求;③棒磨機(jī)的沖擊力過(guò)大;④喂料不均。
    當(dāng)時(shí)我們做了鑒定,齒輪材質(zhì)無(wú)問(wèn)題,齒表硬度達(dá)到設(shè)計(jì)要求。但油質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告表明所用油品不符合說(shuō)明書(shū)要求,為此及時(shí)更換了4號(hào)開(kāi)式齒輪油。喂料不均也盡快得到了解決。至于棒磨沖擊力大的問(wèn)題,當(dāng)時(shí)我廠組織廠院三方同志到銅陵選礦廠考察了Φ2.9m×3.96m濕法棒磨機(jī)以尋求答案。發(fā)現(xiàn)這臺(tái)磨機(jī)同樣地振動(dòng)強(qiáng)烈,沖擊力大,而齒輪無(wú)不良現(xiàn)象。不過(guò)齒輪潤(rùn)滑方式不同,該廠采用噴霧式潤(rùn)滑,我廠采用浴油潤(rùn)滑。說(shuō)明棒磨的沖擊力大是其固有特點(diǎn),是由鋼棒運(yùn)動(dòng)所決定的,無(wú)法消除。
4  結(jié)束語(yǔ)
    綜上所述,利用棒磨預(yù)磨熟料的改造工作是成功的。與其它方案相比,它比破碎機(jī)方案可靠,比輥壓機(jī)方案省錢(qián),比球磨機(jī)方案節(jié)電。棒磨機(jī)預(yù)粉磨工藝在我廠的成功應(yīng)用,為老企業(yè)磨機(jī)增產(chǎn)、節(jié)能又開(kāi)辟了一條新的途徑。如其遺留的大小齒輪磨損問(wèn)題能得到妥善解決,這一改造增產(chǎn)方案一定會(huì)給企業(yè)帶來(lái)更多的經(jīng)濟(jì)效益。
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