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不漏料篦式冷卻機改造技術(shù)-水泥粉磨網(wǎng) |
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篦冷機發(fā)展的最新技術(shù),最新開發(fā)成功了一種新的冷卻機即不漏料式冷卻機,并已為國內(nèi)六家水泥工廠冷卻機的改造提供了該項技術(shù)服務(wù)。
4.1 利用復(fù)合式冷卻技術(shù)改造單冷機 針對上述問題,該廠決定采用北京四方聯(lián)公司復(fù)合式冷卻機和復(fù)合式密封創(chuàng)新技術(shù)。改造用了9天的時間完成。僅應(yīng)用上述技術(shù),熟料產(chǎn)量由改造前的23~24t/h提高至26~27t/h,熱耗由改造前的1800 kcal/kg熟料降至1460kcal/kg熟料。改造前后效果對比見表1。
LN水泥廠為日產(chǎn)2000t熟料的水泥生產(chǎn)廠,篦冷機原是第二代富勒型篦式冷卻機,采用孔式篦板、分室供風(fēng),投產(chǎn)運行十幾年來,一直存在操作料層較薄、出料溫度較高、篦板壽命短等問題。后對窯頭罩改造后,三次風(fēng)的取風(fēng)點從篦冷機改至窯頭罩后,篦冷機的上述問題更為突出,且有“紅河”現(xiàn)象出現(xiàn),嚴重影響了燒成系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。 后該廠對燒成系統(tǒng)實施全面的技術(shù)改造,并由北京四方聯(lián)公司對篦冷機進行了換代改造,第一段篦床全部采用魚骨形充氣梁分區(qū)供風(fēng)、高阻力篦板、低漏料篦板和側(cè)吹篦板等第三代篦冷機技術(shù);第二段篦床仍采用分區(qū)供風(fēng)、孔式篦板技術(shù),只對風(fēng)機參數(shù)進行了調(diào)整。 (1)、主要改造項目 b、第一段篦床后部第8~28排篦板為固定活動篦床,其中固定充氣梁共計11排,活動充氣梁共計10排,兩種篦板相間布置,活動充氣梁固定在活動框架上。所有充氣梁均為箱形結(jié)構(gòu),內(nèi)部分割成若干個空氣通道,活動充氣梁固定通風(fēng)管之間采用可撓伸偏轉(zhuǎn)裝置來連接,該裝置既可滿足活動篦板往復(fù)運動時密閉不漏風(fēng),又能克服篦床沉降、跑偏等現(xiàn)象。篦板進風(fēng)壓力8000Pa、出口風(fēng)壓700~800Pa,風(fēng)速35~36m/s,可滿足500~600mm厚料層操作的要求。 為避免“紅河”現(xiàn)象的發(fā)生,在第一段篦床的細料側(cè)加裝了側(cè)吹篦床,以充分冷卻高溫細料。側(cè)吹篦板的出風(fēng)口是向上傾斜的,傾角則正好保證能夠吹向紅料區(qū),提高冷卻效果,并減少了對底部冷卻風(fēng)的影響。 |