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篦冷機(jī)低溫余熱進(jìn)行礦渣烘干的技術(shù)原理 |
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環(huán)球重工l 500t/d生產(chǎn)線配SLC02029型篦冷機(jī)。近幾年隨著對(duì)干礦渣需求量的增加,迫切需要一條產(chǎn)量在60~80t/h的礦渣烘干生產(chǎn)線,而由于場(chǎng)地的限制,無法展開一條完整的烘干系統(tǒng)。在通過與合肥水泥研究設(shè)計(jì)院相關(guān)專家反復(fù)商討和論證后,決定結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)計(jì)一條完全利用篦冷機(jī)低溫余熱的高產(chǎn)量礦渣烘干系統(tǒng)生產(chǎn)線,以滿足生產(chǎn)需求。 1 設(shè)計(jì)依據(jù)及烘干機(jī)規(guī)格的確定 1.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 篦冷機(jī)尾出口的廢氣溫度220~ 1.2 該系統(tǒng)總需熱量Q
式中: θ——蒸發(fā)lkg水的綜合熱消耗系數(shù),它包含加熱物料和水分、汽化熱、筒體散熱等因素; W1、W2——分別為進(jìn)、出烘干機(jī)的礦渣水分; M——需要的干礦渣產(chǎn)量,取80t/h。 1.3篦冷機(jī)低溫尾氣的最大供熱量Q1 Ql=V0(C1t1-C2t2) (2) V1=160800ξ (4) 式中: V0——標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下實(shí)際參與貢獻(xiàn)的尾氣量; t1——參與烘干的尾氣溫度; t2——出烘干機(jī)的廢氣溫度,取 C1——參與烘干的尾氣比熱容; C2——出烘干機(jī)的廢氣比熱容; V1——工況狀態(tài)下實(shí)際參與貢獻(xiàn)的尾氣量; ξ——工況狀態(tài)下尾氣量的開度控制系數(shù)。 考慮到了尾氣在烘干機(jī)進(jìn)、出系統(tǒng)中由水分蒸發(fā)變成水汽介入所占總量比例較少(體積量幾乎無變化,濕含量略有增加),兩個(gè)狀態(tài)點(diǎn)上仍近似考慮質(zhì)量上守恒。計(jì)算的理論最大供熱量和2個(gè)礦渣初水分狀態(tài)下的理論最大需熱量值見表1。 表1 礦渣烘干理論最大供熱量和需熱量
1.4余熱烘干系統(tǒng)的特殊性 通常的烘干系統(tǒng)前面的供熱系統(tǒng)比較完備,供熱煙氣溫度高800~ 同時(shí),由于熱源溫度不高,在烘干機(jī)內(nèi),隨著烘干時(shí)間的延長(zhǎng)、熱交換的進(jìn)一步繼續(xù),激烈程度不斷下降,當(dāng)進(jìn)入烘干機(jī)尾部時(shí),這種交換的狀態(tài)變得越來越微弱,更長(zhǎng)的筒體是沒有必要的。所以,決定選用一臺(tái)Φ3. 2 烘干系統(tǒng)工藝 本烘干系統(tǒng)在設(shè)計(jì)過程中始終遵循兩點(diǎn)考慮:不能影響篦冷機(jī)及窯系統(tǒng)的正常運(yùn)行、不能影響窯頭電除塵器的正常使用。同時(shí),必須保證若該系統(tǒng)不能達(dá)到預(yù)期指標(biāo),則能夠返回到原始完整的窯頭工作狀態(tài)中。所以,采用了如圖l的工藝設(shè)計(jì)。 圖1 礦渣烘干工藝流程 正常時(shí)從篦冷機(jī)3、4室出來的尾氣經(jīng)管道由進(jìn)氣閥調(diào)節(jié)后入烘干機(jī)中,參與熱交換、烘干物料,烘干廢氣隨排風(fēng)機(jī)抽引進(jìn)入電除塵器中。當(dāng)烘干系統(tǒng)出現(xiàn)故障或不能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期指標(biāo),關(guān)閉烘干機(jī)進(jìn)氣閥,打開聯(lián)通閥,直接恢復(fù)到完整的窯頭系統(tǒng)。若進(jìn)入電除塵器的烘干廢氣溫度過低,產(chǎn)生結(jié)露,則可開啟少許聯(lián)通閥,直接引入尾氣,提高入電除塵器的溫度。烘干機(jī)出料口增設(shè)雙層電動(dòng)鎖風(fēng)卸灰閥,嚴(yán)格控制漏風(fēng)。 3 系統(tǒng)的運(yùn)行 3.1 烘干系統(tǒng)投運(yùn)前 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)電除塵器風(fēng)機(jī)風(fēng)閥開度l00%時(shí),除塵器進(jìn)口壓力-800Pa,出口壓力為-1500Pa;而在電除塵器風(fēng)機(jī)風(fēng)閥全關(guān)閉時(shí),除塵器進(jìn)口壓力-1 lOOPa,出口壓力-l 700Pa。窯正常生產(chǎn)時(shí)電除塵器風(fēng)機(jī)風(fēng)閥開度85%;篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)閥開度分別是l室為55%,2室為50%,3室為(35±5)%,4室為(30±5)%。 3.2 烘干系統(tǒng)投運(yùn)后 篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)風(fēng)閥開度分別是:1室70%,2室60%~65%,3室40%~45%,4室30%~40%;3室和4室的風(fēng)量和風(fēng)壓分別是 實(shí)踐操作證明,當(dāng)一部分熱量由聯(lián)通閥直接進(jìn)入電除塵器提高廢氣溫度時(shí),對(duì)烘干機(jī)的產(chǎn)量和熱交換沒有影響。整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行通暢、正常。窯前始終保持微負(fù)壓操作,并小于-80Pa。整個(gè)系統(tǒng)的風(fēng)量、風(fēng)壓平衡;篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,并對(duì)窯頭操作無影響。同時(shí),在冬季不生產(chǎn)水泥或檢修時(shí),關(guān)閉烘干機(jī)頭尾鎖風(fēng)閥,全部開啟聯(lián)通閥,也保證了窯正常運(yùn)行,此時(shí)電除塵器風(fēng)機(jī)風(fēng)閥開度為85%。雖然含塵濃度增加,但通過一年多的運(yùn)行,與以往維護(hù)、維修記錄比較來看,未見電除塵器和風(fēng)機(jī)有明顯的磨損加大現(xiàn)象。 4 結(jié)束語(yǔ) 該礦渣烘干系統(tǒng)完全取消了輔助熱源和收塵風(fēng)機(jī),是國(guó)內(nèi)在投產(chǎn)的第一條最大規(guī)格完全利用篦冷機(jī)低溫余熱進(jìn)行礦渣烘干的生產(chǎn)線。該系統(tǒng)自2007年4月份投產(chǎn)后,各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行良好,對(duì)熟料生產(chǎn)無任何影響,烘干礦渣產(chǎn)量穩(wěn)定在60~80t/h;與同產(chǎn)量的完整的烘干系統(tǒng)相比較,可節(jié)省一次性投資200多萬元,節(jié)煤530多萬元、節(jié)電90多萬元,大大減少了備品備件和維修維護(hù)費(fèi)用,降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。 |
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