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smile: 留言時(shí)間: 2012-2-18 15:01:16 IP地址: 145.36.26.8 |
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smile提問:我們的窯是2500t/d線,在20米外經(jīng)常漲厚窯皮胴體掃描儀溫度為140度,尾溫1140度,頭煤3.6t,尾煤11.5t,分解率為百分之95,二次風(fēng)溫1000-1050度,煤的灰分16,揮發(fā)份30,發(fā)熱量5700,內(nèi)水份為4.5,請(qǐng)問該如何調(diào)整;剞D(zhuǎn)窯內(nèi)漲厚窯皮。 |
站長(zhǎng)回復(fù):該處的窯皮應(yīng)為燒成帶尾部的窯皮,處于過(guò)渡帶與燒成帶結(jié)合部位,通常情況下,該處的窯皮會(huì)偏厚一些,但你廠所反應(yīng)的窯皮已經(jīng)過(guò)厚了,出現(xiàn)這種窯皮還可能伴隨熟料結(jié)蛋的現(xiàn)象,出現(xiàn)這種情況的原因有:
1)配料率值或其它成分問題。如硅酸率和鋁氧率偏低、熟料中氧化鎂偏高(如大于3%)、硫堿比不合適等等;
2)煤粉內(nèi)水高。煤粉內(nèi)水偏高,會(huì)造成煤粉后燃,煤灰沉落不均勻;
3)燃燒器調(diào)整不到位。對(duì)于該規(guī)模的回轉(zhuǎn)窯,此窯皮有點(diǎn)偏長(zhǎng),應(yīng)該在16~18米比較合適;
4)其它操作不合理。如喂料量和窯速的控制、窯電流的控制。
建議措施:
1)分析和控制熟料率值至合理范圍內(nèi),特別是要注意熟料液相量的控制,從該現(xiàn)象初步判斷,可能存在液相量稍偏高,并分析入窯熱生料中硫堿的含量,避免窯內(nèi)出現(xiàn)硫堿結(jié)皮;
2)對(duì)于已經(jīng)出現(xiàn)該類厚窯皮,通常堅(jiān)持快轉(zhuǎn)窯和慢轉(zhuǎn)窯交替運(yùn)行,交替間隔控制在2~4小時(shí),一般經(jīng)過(guò)一天到兩天后,該現(xiàn)象會(huì)好轉(zhuǎn);
3)將燃燒器退出和推進(jìn)交替作業(yè),在燃燒器推出時(shí),最好配合窯快轉(zhuǎn),推進(jìn)時(shí)窯慢轉(zhuǎn);
4)注意控制煤粉的內(nèi)水(內(nèi)水控制在2%以內(nèi)比較合適)。
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水泥設(shè)備: 留言時(shí)間: 2012-2-15 14:39:18 IP地址: 235.54.65.3 |
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水泥設(shè)備提問:我們訂的是BZ1800X9800的板式喂料機(jī),破碎機(jī)為2018的,板喂機(jī)電機(jī)為8級(jí)電機(jī)。運(yùn)行以來(lái)板喂機(jī)供應(yīng)的量不能滿足破碎機(jī)的能力,老是造成破碎能力不足,現(xiàn)在只有280噸左右,F(xiàn)想把板喂機(jī)的電機(jī)換成6級(jí),提升板喂機(jī)的速度,但現(xiàn)在又點(diǎn)不敢確定,這樣是否可以提升喂料能力,是否會(huì)對(duì)板喂機(jī)造成傷害,或者什么改造方案更好? |
站長(zhǎng)回復(fù):電機(jī)更換極數(shù)要慎重。特別是傳動(dòng)連接部分易出現(xiàn)不匹配的現(xiàn)象。在保證板喂機(jī)載荷的前提下,可以考慮對(duì)板喂機(jī)尺寸加寬。
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誠(chéng)信: 留言時(shí)間: 2012-2-21 14:45:14 IP地址: 138.65.9.8 |
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誠(chéng)信提問:螺旋輸送機(jī)溫度過(guò)高停機(jī)通常有那幾種原因?
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站長(zhǎng)回復(fù):(1)環(huán)境通風(fēng)散熱狀況不良?諌簷C(jī)周圍環(huán)境影響散熱主要有三種情況:一是離墻類障礙物過(guò)近;二是空壓機(jī)附近有其他熱源,三是運(yùn)行時(shí)空壓機(jī)前門及邊門敞開,風(fēng)扇無(wú)法形成強(qiáng)氣流。
。2)散熱器堵塞。當(dāng)空壓機(jī)周圍環(huán)境灰塵較多時(shí),長(zhǎng)期運(yùn)行就造成散熱器外表黏附一層粉塵或油泥,其內(nèi)部銅管也容易因油垢積累而堵塞,從而影響散熱效果。
(3)濾油器太臟。該機(jī)有3個(gè)并排的濾油器,當(dāng)其太臟時(shí)因阻力油無(wú)法按正常流量進(jìn)入螺旋輸送機(jī),螺旋輸送機(jī)會(huì)因冷卻潤(rùn)油不足而迅速升溫。當(dāng)進(jìn)出油壓差超過(guò)0.18MPa時(shí)就需更換濾芯。
。4)冷卻油油面過(guò)低。當(dāng)冷機(jī)檢查時(shí),油面低于檢視管下端時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行補(bǔ)充。
。5)油標(biāo)號(hào)低或油質(zhì)差。該機(jī)采用生產(chǎn)廠商的專用螺旋輸送機(jī)油,用其他低標(biāo)號(hào)或劣質(zhì)油時(shí)會(huì)回黏度及比熱達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)造成溫度過(guò)高。
。6)風(fēng)扇膠帶斷裂或松弛。當(dāng)膠帶斷裂時(shí)空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)5min左右就會(huì)因溫度過(guò)高而自動(dòng)停機(jī),如膠帶太松會(huì)打滑,使風(fēng)扇轉(zhuǎn)速降低,從而影響散熱,此時(shí),應(yīng)更換或調(diào)整風(fēng)扇膠帶的松緊度。
。7)斷油閥失靈。在濾油器與螺旋輸送機(jī)之間有一個(gè)斷油閥,當(dāng)斷油閥無(wú)法開啟時(shí),因無(wú)油潤(rùn)滑及冷卻,螺旋輸送機(jī)啟動(dòng)后溫度迅速上升,大約1min左右就會(huì)自動(dòng)停機(jī)。拆下螺旋輸送機(jī)主機(jī)排氣端的溫度塞,會(huì)發(fā)現(xiàn)塞上干燥無(wú)油,亦會(huì)有青煙從孔中飄出。打開空壓機(jī)底部檢修孔,拆下斷油閥,用手指輕輕撥動(dòng)閥桿,看能否前后推動(dòng)和能否輕松復(fù)位。如撥動(dòng)或回位困難,則需進(jìn)一步將斷油閥解體。如果閥桿或閥孔有油垢,則需用細(xì)砂紙打磨直至能輕松滑動(dòng);如果彈簧拆斷或有異物卡信也會(huì)影響閥桿運(yùn)動(dòng),此時(shí)需更換彈簧或清洗彈簧及彈簧座。
。8)油氣分離器濾芯太臟。當(dāng)它太臟時(shí),油因阻力過(guò)大而影響循環(huán),造成過(guò)熱停機(jī)。這種情況從加載前后的壓差進(jìn)行判斷,當(dāng)兩端壓差為開機(jī)之初時(shí)的3倍或最大壓差達(dá)到0.1MPa時(shí),就應(yīng)進(jìn)行清理或更換。
(9)溫控器旁通閥處于開啟位置。溫控器旁通閥在冷機(jī)時(shí)處于開啟位置,溫度升高后逐漸關(guān)閉。當(dāng)它失靈后就可能一直處于開啟位置,冷卻油就從此處而不通過(guò)散熱器直接流回空壓機(jī),所以溫度會(huì)慢慢升高而停機(jī)。其檢修方法與斷油閥的相似。
。10)排氣壓力過(guò)高。當(dāng)排氣壓力超過(guò)額定的12MPa時(shí),長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行就會(huì)因螺旋輸送機(jī)及柴油機(jī)負(fù)荷過(guò)重而升溫自動(dòng)停機(jī)。此時(shí),要先檢查和調(diào)節(jié)壓力閥,然后檢查柴油機(jī)油門控制系統(tǒng)并排除此故障
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留言者: |
念恩: 留言時(shí)間: 2012-2-19 12:26:43 IP地址: 154.163.79.56 |
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念恩提問:我公司原料磨采用的ATOX50立磨,運(yùn)行9個(gè)月后,產(chǎn)量只有390t/h(設(shè)計(jì)產(chǎn)量450t/h),電耗也持續(xù)增長(zhǎng),到2009年11月份生料電耗22.27kWh/t,大大超出了集團(tuán)公司18.6kWh/t的指標(biāo)。針對(duì)立磨的運(yùn)行質(zhì)量差的問題.本公司通過(guò)改變?nèi)肽ピ牧腺|(zhì)量、調(diào)整原料磨系統(tǒng)風(fēng)量風(fēng)溫和對(duì)磨內(nèi)進(jìn)行技術(shù)改造等一系列措施,到12月份產(chǎn)量已經(jīng)增長(zhǎng)到平均425t/h,提高8.97個(gè)百分點(diǎn),噸生料電耗也降至19.56kWh/t,與11月份相比下降l3.85個(gè)百分點(diǎn),落實(shí)了國(guó)家節(jié)能降耗的政策,也降低了生產(chǎn)成本。立磨的提產(chǎn)方法? |
站長(zhǎng)回復(fù):1.1 運(yùn)行狀況
問題主要表現(xiàn)在立磨主電機(jī)電流偏高(電機(jī)額定功率3800kW),正常運(yùn)行平均>360A,喂料量難以提高。料層在停止磨內(nèi)噴水的情況下為90mm或者更高,入磨風(fēng)量不足,風(fēng)溫偏低,F(xiàn)場(chǎng)情況為吐渣偏多,且吐渣中的大塊多,刮板磨損嚴(yán)重,輥皮外側(cè)磨損嚴(yán)重,形成明顯的凹槽。石灰石調(diào)配庫(kù)離析現(xiàn)象嚴(yán)重,在離析時(shí)磨機(jī)電流會(huì)達(dá)到高報(bào)狀態(tài),定子C相溫度增長(zhǎng)較快,大量吐渣將刮板倉(cāng)填滿,有多次出現(xiàn)刮板倉(cāng)排料口因大塊物料擠壓,導(dǎo)致下料口堵塞的危急狀況。此外出磨生料石灰石飽和比難受控,出現(xiàn)大幅度波動(dòng)。
一系列的負(fù)面因素影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行,生料電耗增高,均化庫(kù)位一直偏低,一方面導(dǎo)致生料均化效果差,另一方面增加了立磨故障停機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)性。立磨例檢周期變長(zhǎng),甚至不能保證必要的檢修,影響系統(tǒng)的正常維護(hù)。出磨生料成分和細(xì)度不穩(wěn)定,影響了大窯的運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量。
1.2 原因分析
很明顯磨機(jī)表現(xiàn)出粉磨能力不足,物料沒有得到有效研磨就甩到吐渣倉(cāng)內(nèi),導(dǎo)致吐渣偏多。經(jīng)分析其原因如下:
(1) 磨輥和磨盤襯板磨損。當(dāng)磨輥和磨盤襯板磨損后,輥與盤之間的接觸形式由線接觸改為內(nèi)端點(diǎn)接觸,而粉磨作業(yè)區(qū)主要發(fā)生在磨輥與磨盤的外端(靠噴日環(huán)側(cè)),因此,此處磨損量也較其它地方大,當(dāng)磨輥與磨盤襯板外端形成凹槽后,物料在此區(qū)域受不到有效擠壓,大大降低了粉磨效率,造成大量的物料經(jīng)過(guò)此區(qū)時(shí),未能得到很好的粉磨,進(jìn)而被甩落在噴口環(huán)區(qū),導(dǎo)致吐渣料增多。ll月輥皮平均磨損狀況見表1。很明顯輥皮在1、2,3測(cè)點(diǎn)形成了一個(gè)較深的凹槽,這是立磨運(yùn)行到后期出現(xiàn)的影響臺(tái)產(chǎn)的一個(gè)主要原因。
(2)系統(tǒng)風(fēng)量。ATOX50磨機(jī)噴口環(huán)的設(shè)計(jì)風(fēng)速一般在45~55m/s,在噴口環(huán)面積不變的情況下,當(dāng)系統(tǒng)風(fēng)量增大的時(shí)候,噴口環(huán)處的風(fēng)速就會(huì)增高,吐渣就會(huì)減少,相反增大,由V(風(fēng)速)=Q(風(fēng)量)/s(有效通風(fēng)面積)可知。而立磨的噴口環(huán)蓋板為210mm,噴口環(huán)有效通風(fēng)
面積(s)<150mm,這是因?yàn)橄到y(tǒng)風(fēng)量(Q)不足,為了滿足噴口風(fēng)速,將蓋板寬度加大。這說(shuō)明從窯系統(tǒng)過(guò)來(lái)的熱風(fēng)明顯不足,這一點(diǎn)還可以從入磨風(fēng)壓偏低和入磨風(fēng)溫不足看出。
(3)入磨風(fēng)溫。入磨風(fēng)溫對(duì)料層的厚度控制有很大影響。由于溫度高,物料干燥,料層發(fā)散偏。粶囟鹊,料層就偏厚。ATOX50磨機(jī)的理想料層為40mm±lOmm,而該磨機(jī)在磨內(nèi)噴水停止的情況下料層厚度在90mm以上,因?yàn)榱蠈邮鞘軌毫κ诡w粒間產(chǎn)生相互擠壓摩擦而起到粉磨效果的,過(guò)厚的料層會(huì)緩沖輥?zhàn)拥膲毫Γ骄矫總(gè)顆粒力度就會(huì)減小,因此降低了粉磨效率,增加了電機(jī)負(fù)荷。而造成這一結(jié)果的原因是石灰石摻有大量水分高的泥土,遇上入磨風(fēng)量不夠,風(fēng)溫偏低,烘干能力不足,所以料層偏厚。
(4)研磨壓力。研磨壓力設(shè)定值過(guò)小,磨機(jī)做功少,吐渣料必然增多,但我廠研磨壓力增加至99×lO5Pa左右,產(chǎn)量并沒有明顯增加,說(shuō)明單方面提高研磨壓力并不能解決問題。
(5)離析現(xiàn)象嚴(yán)重。水泥廠的石灰石庫(kù)幾乎都存在離析現(xiàn)象,形成機(jī)理是石灰石破碎的粒度不一致,或者石灰石內(nèi)存在泥土,待物料入庫(kù)時(shí)形成一個(gè)錐形料堆,而大顆粒較重的石頭會(huì)滑落到兩邊,粒度小輕質(zhì)物料會(huì)在料堆中央集中下料。停止進(jìn)料后,中間部分物料下空,
兩邊較大的石頭會(huì)滑落,因此會(huì)很明顯出現(xiàn)一個(gè)物料分層現(xiàn)象。石頭粒度的大幅度波動(dòng)使工況紊亂,而石灰石粒度落差越大,離析現(xiàn)象就會(huì)越明顯。因倉(cāng)內(nèi)物料的離析作用,磨機(jī)內(nèi)一會(huì)兒石頭、一會(huì)兒泥土,進(jìn)而導(dǎo)致立磨料層不穩(wěn),產(chǎn)生較大的振動(dòng),吐渣料必然增多。
2 提產(chǎn)措施及效果
(1)減少窯尾系統(tǒng)內(nèi)的漏風(fēng)點(diǎn),包括余熱發(fā)電PH爐系統(tǒng).盡量提高入磨風(fēng)溫。
(2)針對(duì)石灰石庫(kù)離析現(xiàn)象越來(lái)越嚴(yán)重,造成磨機(jī)料層大幅度波動(dòng),吐渣量增大,磨機(jī)過(guò)負(fù)荷運(yùn)行,工況極其不穩(wěn),同時(shí)出磨生料飽和比難以控制,生料質(zhì)量變差。要求生品處督促礦山分廠減小進(jìn)廠石灰石含泥量及降低石灰石粒度,來(lái)滿足磨機(jī)的生產(chǎn)需求。表2為本公司針對(duì)入磨正常料和離析料所做的石灰石粒度級(jí)配。可以看出粒度<25mm的石灰石在正常料中占61.4%,離析料中占43.57%;粒度>60mm的石灰石顆粒在離析料中占21.8%,在正常料中只占9.97%。由此可見石灰石粒度大小對(duì)磨況的影響。
(3)通過(guò)增加高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)和增大PH爐旁路擋板,增加入磨風(fēng)量和提升風(fēng)溫。
(4)檢修時(shí)增加刮板頭部的長(zhǎng)度及噴口環(huán)蓋板的修復(fù)力度。
(5)可以試著將物料的落料點(diǎn)向輥皮內(nèi)側(cè)延伸,增加輥皮內(nèi)側(cè)磨損小的部位對(duì)物料的研磨時(shí)間。
經(jīng)過(guò)此次提產(chǎn)方案的實(shí)施,立磨運(yùn)行狀況有了很大的改善。
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環(huán)球重工產(chǎn)品展示 |
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已解決問題 |
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常見問題 |
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